技术审核促进了更大的成功


工艺改进带来了卓越的品质和更高的利润!

用户是一家大型商业精密熔模铸造厂,生产通用工程零件。虽然零件具有良好的可销售质量,但技术界认为铸件看起来比实际理应提供的产品更粗糙。他们无法确定原因,但铸件看起来好像没有反映实际投入到其制造的所有时间和精力,因此,商业团队认为他们无法为铸件索取足够高的价格,因为其中许多铸件都处于引人注目的醒目位置。
Remet的技术团队由经验丰富的工程师组成,于是请他们来对未来进行了评估和建议。两位工程师花了一周的时间来梳理制造系统。在工艺审核中分离的30多个详细行动中,有一些特别值得注意的项目。
设备的性质和布局意味着初级砂将频繁受到低等级熟料的污染,有时甚至是严重污染。这导致高温下的可塑性和变形。
尽管初始pH值良好,但凝胶测试和稳定性分析显示,初级砂受到高含量的多价金属的严重污染。
所用的锆石粉和锆石砂,由供应商称为“煅烧的优质锆石”,在热重分析中被发现(至多)只能部分煅烧,并且被铁非常严重地硬化,人们怀疑这是浆料不稳定的来源。
在整个加固层中使用的耐火粘土含有相当大量的白云母,一种具有很低熔点的云母,这加剧了表面粗糙度。

Remet建议:

  • 重新安排脱壳区域,采用新的工作方法确保材料的完整性、
  • 处理初级砂,并通过pH值稳定的REMASOL®ADBOND®Advantage替代它,
  • 用REMET®PremiumZircon取代现有的锆石粉,
  • 用REMET®标准锆石砂取代现有的锆石砂,
  • 用REMASIL®48RG50取代耐火粘土的前2个加固层,
  • 用REMET熔融石英取代耐火粘土粉。

结果

  • REMET首先指出,由于原材料的额外成本,用于评估目的的标准外壳的成本增加了。事实上,壳的成本增加了约14%。
  • 这一成本增加被壳体减少一层(导致材料消耗减少)抵消了一部分,因此成本仅增加约7%;还可提供减少在制品(WIP)时间的额外优势,在增加产能和减少能源使用方面,非常需要这一优势。
  • 事实上,用户报告的能耗降低了约10%。虽然实际上以相同的运营成本将其转换为约14%的额外产能。

但是,人们还注意到以下改进对原始项目至关重要:

  • 喷砂/清洁时间减少了90%(事实证明,进一步的清洁会令人注意不到已改善的表面光洁度)
  • 抛光/修整时间减少了75%
  • 无需美容修复和焊接修复(由于过度的金属加工)
  • 由于尺寸可重复性提高,废料比例从7.2%降至3.0%。
  • 整体表面光洁度从> Ra 3,8提高到Ra 2.6左右。

试验后审查
在审查该项目时,用户的商业部门指出,最终用户注意到交付质量标准高,使得铸造厂的供应商评级提升;因此,铸造厂获得了优先地位,提高了订单的吸收率。
商业部门还指出,他们保持了对原材料的成本敏感性:尽管消耗材成本有所增加,但废料、返工、生产时间的减少和能源成本的总体改进“使得这个等式非常有利于Remet系统”。
Remet量化计算表明,以用户为受益人的净利益为45,000英镑,当然,商业对话就是这样,但此次对话既未得到证实也没有被否认。
技术社区总结了流程负责人所说的以下成功:“每个人都学到了很多,与Remet工程师一起工作的经验告诉我们,通过使我们的流程更加强大,我们可以占据优势,这使得我们能够更好地利用时间来更有效地开发新业务”

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